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遼寧某化工集團乙烯泄漏事故原因和教訓

  2004年6月11日22時(shí)左右,遼寧某化工集團倉儲中心原料車(chē)間在卸汽車(chē)槽車(chē)的乙烯原料中,發(fā)生乙烯泄漏,事故雖未造成重大損失,但事故性質(zhì)極其惡劣,造成很大影響,后果不堪設想。

  一、 事故經(jīng)過(guò)

  6月11日22時(shí)原料車(chē)間在卸汽車(chē)槽車(chē)的乙烯中,當原料快卸完時(shí),法蘭接口處發(fā)生乙烯泄漏造成剩余的500kg乙烯原料跑出。由于處理比較及時(shí),未造成火災爆炸事故。

  二、 事故原因

  乙烯屬易燃、易爆危險化學(xué)品,爆炸下限2.7%,上限36.0%,最小點(diǎn)火能0.096mJ。與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。壓縮氣體,應儲存于陰涼、通風(fēng)倉間內,溫度不宜超過(guò)30℃,防止陽(yáng)光直射,人吸入后可引起頭昏、全身不適等癥狀。

  此次泄漏正值夏季,所幸在夜間,未引起燃燒爆炸,但這次卸車(chē)過(guò)程中(以往也是如此)本應用8根螺栓連接法蘭,但是由于操作人員麻痹,協(xié)調不利,操作人員只用2根螺栓連接法蘭(嚴重違反操作規程),其中1根斷裂造成泄漏,罐車(chē)本身緊急切斷閥又不好用,致使事故發(fā)生。

  經(jīng)全面調查分析,認定此次事故原因如下:

  1. 嚴重違章操作。個(gè)別干部職工安全意識淡薄,麻痹大意,違章操作,只用2根螺栓連接法蘭是引發(fā)這起事故的主要原因。

  2. 車(chē)間領(lǐng)導、管理人員及操作人員檢查不細,管理不善是造成事故的間接原因。

  3. 緊急切斷閥不起作用是事故發(fā)生的又一原因。

  三、 汲取教訓

  1. 首先要加強安全培訓,強化職工的安全意識,真正做到安全第一,以防為上。

  2. 加強管理,一絲不茍,接章辦事,嚴格執行事故處理“四不放過(guò)”原則。

  3. 安全教育和安全檢查不能照本宣科,只有扎扎實(shí)實(shí),從觀(guān)念上徹底將“要我安全”轉變?yōu)?ldquo;我要安全”,才能實(shí)現真正意義上的安全管理。

  4. 應加強設備管理,特別是安全附件要經(jīng)常維護保養,使其完好。

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