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某氮肥廠(chǎng)鼓風(fēng)機管線(xiàn)爆炸事故案例剖析

  1999年4月14日,山西省某小氮肥企業(yè)發(fā)生一起造氣空氣鼓風(fēng)機管道爆炸事故,造成2人死亡,4人輕傷。

  一、事故經(jīng)過(guò)

  4月4日上午10時(shí)20分,該廠(chǎng)造氣車(chē)間空氣鼓風(fēng)機電纜線(xiàn)發(fā)生短路,導致造氣系統緊急停車(chē)。利用此停車(chē)機會(huì ),設備科安排6名維修工對與系統連接的備用風(fēng)機加盲板,以便在正常生產(chǎn)狀態(tài)下對該風(fēng)機進(jìn)行檢修。6名維修工接受任務(wù)后于11時(shí)進(jìn)入現場(chǎng)開(kāi)始檢修,約11時(shí)15分,盲板安裝完畢,準備整理工具撤出檢修現場(chǎng),此時(shí)站在空氣管上的1名維修工往站在鼓風(fēng)機上的另1名維修工手里遞送工具,其余4名檢修人員已撤至外圍,在接送工具的過(guò)程發(fā)生爆炸,接送工具的2人當即被炸成重傷,送往醫院搶救無(wú)效死亡,其余4人受輕傷。

  二、原因分析

  從事故現場(chǎng)檢查和對有關(guān)人員了解情況,本起事故屬化學(xué)爆炸事故,事故原因可歸結為以下幾點(diǎn):

  1.空氣鼓風(fēng)機事故狀態(tài)停車(chē),使造氣爐內的煤氣倒入空氣管道形成煤氣爆炸性混合氣體,是本次事故的一個(gè)直接原因;

  2.在檢修現場(chǎng)有激發(fā)能量施加于空氣管道,是本次事故的另一直接原因;

  3.造氣系統工藝設計有缺陷,3臺爐共用1臺鼓風(fēng)機,正常生產(chǎn)時(shí),3臺爐分別處于吹風(fēng)、發(fā)生、回收狀態(tài),而風(fēng)機與造氣爐之間沒(méi)有事故狀態(tài)聯(lián)鎖裝置,也是這起事故的主要原因之一;

  4.檢修安排不合理,鼓風(fēng)機因電纜短路而造成事故停車(chē),這與正常停車(chē)已有根本不同,設備部門(mén)下達檢修任務(wù)時(shí)未按事故停車(chē)對待,而按正常停車(chē)對待,且沒(méi)有落實(shí)安全措施,是這起事故的另一條主要原因。

  這四條因素只要任一因素不具備,本起事故都可避免,四因素同時(shí)存在導致了事故的必然,反映了事故偶然性與必然性的聯(lián)系。

  三、兩點(diǎn)疑問(wèn)

  1.由于事發(fā)后,企業(yè)在救人中將事故現場(chǎng)破壞且當事人已死亡,引爆的激發(fā)能量是明火還是撞擊,已不好證實(shí),故只能用“激發(fā)能量”代述。

  2.爆炸為什么發(fā)生在裝加盲板完成遞送工具中,而不是發(fā)生在加盲板的過(guò)程中。

  四、建議采取的措施

  針對本起事故的原因,建議企業(yè)做好以下四項工作:

  1改進(jìn)工藝。在造氣爐與空氣鼓風(fēng)機上加事故聯(lián)鎖裝置,防止事故狀態(tài)下煤氣繼續發(fā)生和往空氣管道倒送;

  2完善檢修規程。應將事故停車(chē)檢修和正常停車(chē)檢修區別開(kāi),嚴格按照檢修規程進(jìn)行檢修;3加強職工安全教育,提高職工素質(zhì)。管理人員在布置生產(chǎn)檢修任務(wù)時(shí)必須落實(shí)安全措施,生產(chǎn)檢修人員必須遵守規程,文明作業(yè);

  4舉一反三,組織全廠(chǎng)職工開(kāi)展查工藝、查設備、查電氣、查規章活動(dòng),認真清除存在隱患,確保裝備安全穩定運行。

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