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忘記軸封送汽 造成轉子彎曲

【簡(jiǎn)述】2003年7月20日,某廠(chǎng)一臺300MW機組,在備用后熱態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,因人員違章操作,致使汽輪機高中壓轉子產(chǎn)生永久性彎曲,被迫停運20余天,進(jìn)行直軸處理。

【事故經(jīng)過(guò)】7月20日16:00,荷潭Ⅱ線(xiàn)24#桿塔移位工作結束,按中調命令,值長(cháng)申某通知各專(zhuān)業(yè)2#機組準備開(kāi)機。時(shí)#2機高中壓內缸外上壁溫度363.5℃,外下壁溫度346.3℃,內壁上下溫度測點(diǎn)已損壞;中壓第一級出口上壁溫356.21℃,下壁溫測點(diǎn)已損壞;高中壓脹差-1.78mm。機長(cháng)朱某于16:20通知主值宋某向#2機輔汽聯(lián)箱送汽。16:45鍋爐點(diǎn)火。17:40宋某開(kāi)高、中、低壓軸封進(jìn)汽門(mén)暖管。18:02宋某開(kāi)大軸封進(jìn)汽門(mén)向低壓軸封送汽,操作中因接機長(cháng)對講機通知“送完軸封后配合檢修人員處理右側循環(huán)水出水門(mén)并檢查真空泵組”,宋某即去汽機零米層調整循環(huán)水出水門(mén),忘記了向高中壓軸封送汽。18:02左右,機長(cháng)朱某啟動(dòng)真空泵抽真空。18:32左右,宋某在用餐時(shí)才想起高中壓軸封未送汽,馬上報告機長(cháng)朱某,朱告吃完晚飯馬上去送。此時(shí)發(fā)電一部副主任黃某發(fā)現機組負脹差增大,即詢(xún)問(wèn)朱某軸封送汽情況,朱回告高中壓軸封還未送汽,黃下令宋某到現場(chǎng)將高中壓軸封送汽。20:51宋某按機組熱啟動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行沖轉條件確認:高中壓內缸外上壁溫度338.21℃,過(guò)熱汽壓力5.17MPa,爐側過(guò)熱汽溫度455℃,高中壓脹差-2.25mm,高中壓缸膨脹15.6/15.7mm,轉子晃度0.028mm,凝汽器真空-87.1kPa,油溫36.5℃,并報告機長(cháng)、值長(cháng)。(事故后查看自動(dòng)記錄曲線(xiàn):機前過(guò)熱器左側溫度307.43℃,右側溫度350.4℃;再熱器左側溫度204.45℃,右側溫度214.72℃;中壓第一級出口上壁溫度335.56℃。)21:13值長(cháng)申某命令沖轉,機長(cháng)朱某安排副機長(cháng)張某在集控室指揮,自己去機頭就地檢查。宋某進(jìn)行機組啟動(dòng)操作,并設定目標轉速500rpm,升速率100rpm/min。轉速升至500rpm,朱某就地打閘一次,檢查機組無(wú)異常后告宋某。21:18宋某掛閘進(jìn)行第二次升速,設定目標轉速3000rpm,升速率300rpm/min。21:22轉速升至1138rpm,宋某發(fā)現#2軸振X方向達190μm,#2瓦振達70μm,檢查頂軸油泵已停。轉至振動(dòng)畫(huà)面時(shí),#2軸振X方向達225μm。21:23轉速升至1308rpm時(shí),振動(dòng)保護跳機,SOE首出為“瓦振大”,在降速過(guò)程中因振動(dòng)上升,立即破壞真空緊急停機。21:41機組轉速到零,投入盤(pán)車(chē)運行。生產(chǎn)副總經(jīng)理及副總工程師等迅速趕到現場(chǎng),與有關(guān)技術(shù)人員研究分析后認為轉子存在熱彎曲,決定連續盤(pán)車(chē)4小時(shí)后再開(kāi)機。21日至23日,經(jīng)與廠(chǎng)家及湖南電力試驗研究所有關(guān)專(zhuān)家討論后,試開(kāi)機4次并在中低壓轉子對輪上加平衡塊499克,均未獲成功。判斷為轉子永久性彎曲,決定開(kāi)缸檢查。8月3日開(kāi)缸檢查,發(fā)現高中壓中間汽封梳齒局部輕度磨損,高中壓轉子彎曲250μm,#2瓦輕微研磨。經(jīng)直軸處理后。8月16日20:58,#2機組啟動(dòng)正常,17日2:00帶滿(mǎn)負荷300MW運行正常。

【事故原因】

1.運行人員違章操作。運行人員在機組熱態(tài)開(kāi)機時(shí),違反《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求》第10.1.3.6條中“機組熱態(tài)啟動(dòng)投軸封汽時(shí),就確認盤(pán)車(chē)裝置運行正常,先由軸封送汽,后抽真空?!钡囊幎?,高中壓軸封送汽滯后于抽真空時(shí)間近30分鐘,致使冷氣沿高中壓轉子軸封處進(jìn)入汽輪機,轉子受到局部冷卻,是導致發(fā)生轉子彎曲的直接原因。

2.機組沖轉參數選擇不合理。沖轉時(shí)主蒸汽溫度與熱態(tài)開(kāi)機要求不匹配,不僅未達到《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求》第10.1.2.4條中“主蒸汽溫度必須高于汽缸最高金屬溫度50℃,但不超過(guò)額定蒸汽溫度”的要求,沖轉時(shí)主蒸汽溫度左側307.43℃、右側350.4℃,而高中壓內缸外上壁溫度為338.21℃,啟動(dòng)時(shí)出現了負溫差,是導致轉子彎曲增大的重要原因。

3.振動(dòng)發(fā)現不及時(shí),處理不果斷,存在僥幸心理。振動(dòng)測量、監視不及時(shí),未能?chē)栏駡绦小斗乐闺娏ιa(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求實(shí)施細則》第10.1.4.1條“機組啟動(dòng)過(guò)程中,在中速暖機之前,軸承振動(dòng)超過(guò)0.03mm”。和第10.1.4.2條“機組啟動(dòng)過(guò)程中,通過(guò)臨界轉速時(shí),軸承振動(dòng)超過(guò)0.10mm或軸振動(dòng)超過(guò)0.26mm立即打閘停機,嚴禁強行通過(guò)臨界轉速或降速暖機?!钡南嚓P(guān)規定,機組在啟動(dòng)過(guò)程中已出現異常振動(dòng),沒(méi)有及時(shí)采取措施予以消除,直至SOE“瓦振大”保護動(dòng)作停機,惰走過(guò)程中沒(méi)有采取破壞真空縮短惰走時(shí)間的果斷措施。停機后在未查明原因采取措施的前提下多次開(kāi)機,致使高中壓轉子產(chǎn)生永久性彎曲。

4.管理不到位,未形成“嚴、細、實(shí)”的管理作風(fēng)。管理不嚴,規章制度流于形式。管理人員對安全生產(chǎn)沒(méi)有樹(shù)立“關(guān)口前移,靠前把關(guān)”的思想,導致現場(chǎng)混亂,運行人員責任心不強,當主值宋某發(fā)現高中壓軸封未送汽時(shí),馬上報告機長(cháng)朱某,朱某不是立即采取送軸封的措施,而是告吃完晚飯才去送。沒(méi)有緊迫感,更沒(méi)有意識到未及時(shí)送軸封的危害性,拖延了送軸封的時(shí)間。啟動(dòng)過(guò)程中,協(xié)調不力,操作隨意,習慣性違章。

5.參數測點(diǎn)布局不合理,消缺不及時(shí)。如主蒸汽溫度測點(diǎn)、轉子晃度表測量點(diǎn)布置不合理,高中壓缸內壁上、下溫度測點(diǎn)損壞;中壓缸第一級出口下壁溫測點(diǎn)損壞。使運行人員失去了有效的監視手段。給事故的發(fā)生埋下了禍根。

【防范措施】

1.嚴格管理,養成“嚴、細、實(shí)”的工作作風(fēng)。重大操作管理人員不僅要到位,更要履行職責,“靠前把關(guān)”;堅持四個(gè)“凡事”(凡事有人負責,凡事有人監督,凡事有章可循,凡事有據可查),及時(shí)發(fā)現、制止違章違規行為。

2.重視“非計劃停運”。要從管理的高度重視非計劃停運,深刻認識到非計劃停運不僅給集團公司帶來(lái)經(jīng)濟損失,還給集團公司的聲譽(yù)帶來(lái)了不良影響。

3.杜絕習慣性違章行為。按照《運行規程》和《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求》進(jìn)行操作,規范“兩票”內容,實(shí)施危險點(diǎn)分析預控,將規章制度落到實(shí)處。

4. 提高運行人員的綜合素質(zhì)。特別是提高班組長(cháng)(機長(cháng))、主值的遵章守紀意識、管理能力和操作技能,消除盲目樂(lè )觀(guān)思想,要嚴肅認真對待每一項操作,使安全生產(chǎn)始終在控、可控。

5.加強缺陷管理,積極消除缺陷。對設備缺陷要積極創(chuàng )造條件予以消除,保證設備能夠健康運行。對暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷,要制定針對性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的發(fā)生、擴大。

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