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河南某化工有限公司流化床反應器爆燃事故案例

  2002年10月18日,河南某化工有限公司發(fā)生一起流化床反應器爆燃事故,造成直接損失合計184.7萬(wàn)元,數十畝農田不同程度污染,停產(chǎn)近2個(gè)月。

  一、事故經(jīng)過(guò)情況

  10月中旬,三胺裝置單班產(chǎn)量降低,部分指標下降,公司同意對催化劑進(jìn)行活化。10月18日成立催化劑活化領(lǐng)導小組,制定了活化方案。18日上午,三胺當值人員按規定程序進(jìn)行停車(chē)。下午15:10分左右,檢修工按領(lǐng)導要求拆除反應器頂部排氣口一端盲板,配合運行人員進(jìn)行反應器與 其他設備的隔離工作。拆除盲板,反應器頂部排氣口連續排出殘余反應 生成氣。隔離完成后,運行人員對活化催化劑的專(zhuān)用蒸汽管線(xiàn)進(jìn)行了排凝操作,并試送蒸汽。16:50分左右,開(kāi)啟蒸汽閥向反應器送蒸汽,在熔鹽加熱的情況下實(shí)施過(guò)熱蒸汽 對催化劑的洗脫活化程序,因蒸汽閥操作位置太高,運行班長(cháng)派一位高個(gè)操作工操作,仍摸不到,便跳起來(lái) 開(kāi)閥門(mén)手輪,就在蒸汽進(jìn)入反應器的瞬間,反應器內部連續發(fā)出沉悶的聲音,從反應器頂部 排氣口噴出大量的氣體和白色塊狀物,并伴有哮叫聲,控制室顯示器顯示出的反應器溫度、壓力急速升高(溫度657℃ 、壓力已滿(mǎn)量程0.3MPa),運行人員急忙關(guān)閉兩處蒸汽閥。到現場(chǎng)發(fā)現 熔鹽槽回鹽口出有明火,并伴有棕黃色煙氣冒出,緊急停爐,并停熔鹽泵。哮叫聲、反應器內物質(zhì)的噴出現象停止,事態(tài)得到控制。16:59分反應器內壓力已降到微正壓,溫度仍高達650℃以上。器壁已燒紅,整個(gè)過(guò)程約10分鐘。

  二、事故的機理過(guò)程及原因分析

  1、事故的機理過(guò)程.

  從事故過(guò)程的表現及事后事故現象勘查看,此次事故屬于反應器內部化學(xué)物質(zhì)引起的反應性燃燒事故。

  由于熔鹽 管中流動(dòng)介質(zhì)為400℃的熔鹽(KNO3 、NaNO3 、NaNO2),金屬受熱超過(guò)130℃,金屬就會(huì )變軟,達300℃金屬便發(fā)紅,此時(shí)熔鹽管道受到蒸汽(1MPa)的猛然沖擊,造成反應器內部上層(壓差大)熔鹽管斷裂, 流量200 m3每小時(shí)熔鹽 大量 進(jìn)入反應器。熔鹽與有機成分及氨作用瞬間發(fā)生爆炸性化學(xué)反應,同時(shí)放出氧氣,爆燃產(chǎn)生的巨大能量和氣流,沖擊熔鹽管架,引起其他熔鹽組坍塌, 更大量熔鹽進(jìn)入催化劑中爆燃加劇,反應器內溫度、壓力迅速升高,大量的混合物從頂部排放口噴出,同時(shí),催化劑被帶入熔鹽爐,造成爐管堵塞,氣流沖擊反應器頂部?jì)刃L(fēng),使料腿變形。

  2、事故原因分析

  (1)通蒸汽活化重視不夠,方案不太科學(xué)。本次活化為第四次,前三次沒(méi)有出現異常,錯以為此過(guò)程不太復 雜,屬于小活動(dòng);第一次用了三天時(shí)間,置換、降溫都比較充分,第二次進(jìn)行了氨氣活化時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí),大量的有機物被吹脫,而且采取了降溫措施;第三次進(jìn)行了氨活化達8小時(shí)以上,外排催化劑冷卻后回裝,溫度已降至常溫。

  (2)通蒸汽閥門(mén)開(kāi)得太快太猛,通蒸汽量太大,太快, 在高溫(400℃)下變軟的金屬管易折斷。

  (3)沒(méi)有進(jìn)行氮氣置換。反應器內存有大量的可燃物氨(氨自燃點(diǎn)651℃),氨與從反應器頂部開(kāi)孔處滲入的氧及與高溫的熔鹽分解產(chǎn)生的氧反應發(fā)生爆燃。

  (4)氨氣活化時(shí)間 不夠。前幾次活化都超過(guò)8個(gè)小時(shí) 而本次活化4個(gè)小時(shí),,大量的有機物 未被吹脫帶走,加劇了爆燃事故。

  (5) 通蒸汽活化熔鹽 沒(méi)有降溫(400℃ )。 400℃的熔鹽使金屬變軟,降低了其拉抗強度,泄漏的熔鹽在高溫下迅速分解,放出氧氣,400℃的熔鹽本身就是點(diǎn)火源,隨即 點(diǎn)燃有機物導致事故發(fā)生。

  三、事故防范措施

  1、 吸取教訓、總結經(jīng)驗,完善方案。實(shí)施前要進(jìn)行必要的論證和討論,使方案更具有科學(xué)性。(1)氨活化8小時(shí)以上。(2)氮氣置換合格。(3)拆除反應器頂部 兩端盲板作排氣口。(4)降反應器溫度到250℃。(5)通蒸汽活化。蒸汽量從零漸升,同時(shí)注意反應器溫度, 保持溫度不超400℃,直到蒸汽量達每小時(shí)4噸;然后 熔鹽溫度漸升至400℃后通蒸汽活化4小時(shí),每小時(shí)一次分析催化劑400℃和800℃的灼燒成分。

  2、加強領(lǐng)導,建立上通下達的機構組織,重視每一個(gè)操作環(huán)節。

  3、加強安全教育、提高安全意識,特別是領(lǐng)導的安全意識尤為重要。

  4、嚴格規程操作,提高職工責任心。

  5、加大教育培訓力度,提高職工整體素質(zhì),把培訓教育同實(shí)際相結合,真正落到實(shí)處。

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責任編輯 :荷君 (易 安 網(wǎng) 版 權 所 有 ,未 經(jīng) 授 權 禁 止 使 用 ,不 能 轉 載 ! )

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