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發(fā)生爐煤氣在普線(xiàn)加熱爐中的應用

  摘要:為合理利用發(fā)生爐煤氣,降低生產(chǎn)成本,石橫特鋼廠(chǎng)通過(guò)改進(jìn)加熱爐燒嘴并制定相應的安全措施,實(shí)現了煤氣在加熱爐中的應用。應用表明,鋼坯加熱質(zhì)量好,出爐溫度大于1100,氧化燒損減少1%,軋機作業(yè)率提高1.2%,換熱器運行周期長(cháng)。
  

  關(guān)鍵詞:煤氣;重油;加熱爐;燒嘴


  1概述

  

  濟南鋼鐵集團石橫特殊鋼廠(chǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)石橫特鋼廠(chǎng))二軋車(chē)間普線(xiàn)加熱爐原設計采用重油為燃料,其加熱能力為35t/h,主要生產(chǎn)φ8φ10mm熱軋盤(pán)條及φ10φ12mm小型棒材,加熱爐為三段連續式,端進(jìn)側出,尺寸為3.132m×25.082m。

  

  石橫特鋼廠(chǎng)2002年新建φ3.2m兩段式煤氣爐1座,建造時(shí)主要考慮為煉鋼車(chē)間烘烤鋼包。隨著(zhù)煉鋼生產(chǎn)節奏的加快,目前,煉鋼車(chē)間烘烤鋼包用氣量相當小,該爐小時(shí)產(chǎn)量為65007000m3,導致發(fā)生爐絕大部分時(shí)間處于低負荷運行狀態(tài),造成煤氣質(zhì)量差,成本高。而重油的價(jià)格不斷增加,致使燃油費用在軋鋼產(chǎn)品成本中占的比重越來(lái)越大,已成為影響企業(yè)經(jīng)濟效益提高的重要因素。為了降低生產(chǎn)成本,經(jīng)充分研究論證,決定在普線(xiàn)加熱爐上使用發(fā)生爐煤氣。

  

  2發(fā)生爐生產(chǎn)情況

  

  石橫特鋼廠(chǎng)煤氣爐24h連續運轉,所用煤種為陜西神木煙煤,煤氣的各項經(jīng)濟指標均較好,煤氣熱值為6490kJ/m3,煤氣單耗為0.290.30kg/m3。該爐型可以將煙煤在干餾段經(jīng)低溫干餾得到煤焦油,該種焦油呈黑褐色,密度較小,其組成中烷烴、烯烴及芳香烴約占50%,酚類(lèi)含量可達30%左右,流動(dòng)性好,是一種具有極高發(fā)熱值的液體燃料。目前噸煤焦油產(chǎn)率為6080kg,每天可產(chǎn)300400kg煤焦油。煤氣站可根據用戶(hù)用氣情況合理調節發(fā)生爐的產(chǎn)量,以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。

  

  3可行性分析

  

  3.1燃料溫度可滿(mǎn)足鋼坯加熱溫度要求

  

  普線(xiàn)鋼坯的最高加熱溫度一般在10001350℃范圍內。兩段式煤氣爐的熱值為6490kJ/m3,空氣預熱溫度按300計,則理論燃燒溫度為2300,爐溫系數按0.7計,則可獲得1610的爐溫,完全能滿(mǎn)足軋制普線(xiàn)的要求。

  

  3.2燃燒技術(shù)的可行性

  

  該車(chē)間加熱爐寬度小于4m,采用側加熱和端部加熱就能滿(mǎn)足加熱工藝的要求。為此只要將原來(lái)的油燒嘴改為油氣兩用燒嘴即可,不需做其它變化,投資少。

  

  3.3煙氣的輻射傳熱強

  

  煙氣中的三原子氣體CO2H2O的輻射能力強,其濃度對輻射傳熱起著(zhù)決定性作用,即氣體燃料中的CO2H2O的濃度越高,煙氣的輻射傳熱越強。煤氣燃燒產(chǎn)物中的CO2HO的濃度可達到28%左右,比重油燃燒產(chǎn)物中的CO2H2O的濃度高,因此其輻射傳熱強。

  

  3.4爐溫控制方便,加熱質(zhì)量好

  

  由于煤氣是氣體燃料,氣體燃料與空氣是分子混合,分子混合比液體的非分子混合要容易,調節方便,有利于加熱爐的爐溫調節和控制。且由于煤氣與空氣混合得好,火焰均勻,沒(méi)有像直接燃燒重油時(shí)霧化不好、火焰集中、有熱點(diǎn)、冷點(diǎn)等弊端,因此鋼坯溫度均勻,氧化燒損少。

  

  4煤氣在加熱爐中的應用

  

  4.1改進(jìn)加熱爐燒嘴

  

  煤氣站生產(chǎn)的煤氣從氣柜不經(jīng)加壓直接送往二軋車(chē)間加熱爐,壓力波動(dòng)小,加熱爐前的煤氣壓力一般為20003000Pa。為保證燃燒效果對加熱爐燒嘴進(jìn)行了改進(jìn),將原來(lái)單一的燃油燒嘴改為油氣兩用燒嘴。加熱爐共有17個(gè)燒嘴,其分布為:加熱段下部8個(gè)、上部6個(gè),均熱段3個(gè)。單個(gè)燒嘴的煤氣燃燒能力為960m3/h,正常生產(chǎn)時(shí)只開(kāi)810個(gè)燒嘴即可滿(mǎn)足軋制要求。使用油氣兩用燒嘴,在煤氣量不足時(shí)可以用焦油做適當調節。

  

  4.2安全措施

  

  為實(shí)現加熱爐的安全點(diǎn)火,制定了詳細的用氣操作規程,點(diǎn)火前先做爆破試驗,確認無(wú)誤方可點(diǎn)火。同時(shí)為了減少煤氣泄漏,在煤氣管道上裝有雙閘閥,在每個(gè)燒嘴前裝有蝶閥和平板閘閥,氮氣吹掃裝置,眼睛閥等。在加熱爐區域配備固定式和移動(dòng)式煤氣檢測儀,用以隨時(shí)檢測周?chē)h(huán)境中CO的濃度。

  

  4.3應用效果

  

  加熱爐燒煤氣,爐溫均勻,又保證了爐氣黑度,避免了以重油為燃料時(shí)鋼坯局部過(guò)熱、過(guò)燒等現象,減少了鋼坯加熱黑印。煤氣燃燒后積灰少,解決了燒重油時(shí)換熱器頻繁堵塞的問(wèn)題,延長(cháng)了加熱爐尾部空氣換熱器的運行周期。

  

  鋼坯加熱質(zhì)量的提高,使軋輥斷輥現象及軋機故障率明顯降低,孔型、導衛件的使用壽命延長(cháng),軋機作業(yè)率提高1.2%。

  

  鋼坯加熱過(guò)程中氧化燒損減少1%,開(kāi)軋溫度大于1100,機時(shí)產(chǎn)量增加;軋廢減少,各鋼種成材率不同程度提高。爐溫控制調節方便,減少了看火工的勞動(dòng)強度?,F場(chǎng)作業(yè)環(huán)境好,沒(méi)有跑冒滴漏現象,干凈無(wú)黑煙。

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